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TSCR试制高强度无取向电工钢

潘振东 , 项利 , 张晨 , 仇圣桃 , 王忠英

钢铁钒钛 doi:10.7513/j.issn.1004-7638.2013.04.015

采用固溶强化、细晶强化和位错强化方法,模拟TSCR流程试开发高强度无取向电工钢,试开发钢的主要合金成分为3% Si、0.83%A1和2.99% Mn.分析热轧、常化、退火后的钢板组织,并针对不同的成品板组织,详尽地分析了相应的力学性能和磁性能.试验电工钢平均晶粒直径为12.37μm时,Rp0.2为530MPa,Rm为618MPa;当退火制度为700℃×4 min,成品组织完全为未再结晶的回复组织时,Rp0.22为853.5 MPa,Rm为895.5 MPa.该成分的电工钢P15/50或P10/400最小时,对应的平均晶粒直径都大于59.67μm;P10/800或P10/1000最小时,对应的平均晶粒直径都处于12.37~59.67 μm尺寸区间.

关键词: 高强度无取向电工钢 , TSCR , 固溶强化 , 细晶强化 , 位错强化 , 力学性能 , 磁性能

TSCR试制低碳低硅无取向电工钢织构的演变

匡元辉 , 李建军 , 岳尔斌 , 仇圣桃 , 施哲

钢铁

研究了模拟TSCR流程生产的低碳低硅无取向电工钢在热轧-冷轧-退火过程中织构的演变。对热轧板采用EBSD技术进行织构的测定,而对冷轧板和退火板采用X射线衍射技术进行了织构的测定。结果表明:热轧板沿板厚方向织构变化比较明显,在1/10处主要织构为α纤维织构和γ纤维织构;在1/4厚度处出现了较强的γ纤维织构;在1/2厚度处主要为较强的{001}〈110〉织构,其他织构分布漫散。冷轧板表面和中心处主要织构均为α纤维织构和γ纤维织构,但是在中心处两织构强度都显著减弱。退火板表面和中心处α纤维织构基本消失,γ纤维织构织构进一步加强,出现了{110}〈001〉高斯织构和{001}〈010〉立方织构。

关键词: TSCR , 低碳 , 低硅 , 无取向电工钢 , 织构

TSCR+固态渗氮工艺试制Hi-B钢的模拟试验

贾彩霞 , 董廷亮 , 项利 , 唐广波 , 仇圣桃 , 赵鸿金

钢铁

在实验室模拟TSCR+固态渗氮工艺试制了高磁感取向硅钢.试验结果表明,初始氮质量分数为0.0034%~0.0084%试验钢,采用MgO涂层中添加MnN的方式进行固态渗氮后钢中氮质量分数为0.0146%~0.0164%;不经渗氮的脱碳板在试验退火条件下没有发生二次再结晶,渗氮后脱碳板的二次再结晶开始温度约为980℃;二次再结晶前初次晶粒约为23μm,渗氮后在高温退火阶段形成的AIN起到了抑制初次再结晶晶粒长大的作用;试验钢的磁性波动较大;其中最好磁性能B8达到1.928T,P17/50达到1.174 W/kg.TSCR+固态渗氮工艺生产高磁感取向硅钢是可行的.

关键词: Hi-B钢 , TSCR , 固态渗氮 , 抑制剂 , AIN

薄板坯连铸连轧工艺半工艺无取向电工钢研制

朱涛 , 裴陈新 , 董梅 , 沈昶

钢铁

通过BOF→RH→LF→CSP→一次冷轧→罩式退火→二次冷轧流程,成功开发了半工艺冷轧无取向电工钢50WB560并实现了批量化生产.结果表明:研制的50WB560磁性性能铁损P1.5/50为3.2 W/kg;磁感B50为1.72T;产品板形和表面质量良好,能够满足下游电机和电器行业制作高效电机的要求.

关键词: TSCR , CSP , 无取向电工钢 , 半工艺 , 产品开发 , 磁性能

退火对TSCR生产低碳低硅无取向硅钢的影响

匡元辉 , 李建军 , 岳尔斌 , 仇圣桃 , 施哲

钢铁钒钛

研究TSCR流程生产的低碳低硅无取向硅钢在850~1 000 ℃退火对0.5 mm成品的组织、析出物、织构和磁性能的影响;同时对950 ℃×5 min与950 ℃×7 min退火效果进行了对比.结果表明,适当提高退火温度和延长退火时间,有利于晶粒尺寸增大和均匀;相应的铁损降低,磁感应强度提高.析出物主要为较粗大的AlN和MnS复合析出物,未发现小于0.1 μm 细小弥散的AlN和MnS.退火板表面处存在较强不利于磁性的γ纤维织构,而中心处γ纤维织构明显减弱.在中心处有利于磁性的{001}<010>立方织构增强,{110}<001>高斯织构基本维持不变.

关键词: 低碳低硅无取向硅钢 , TSCR , 退火 , 组织 , 析出物 , 织构

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