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挖掘机油缸活塞矫直断裂原因分析

刘金源

物理测试 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150101

某机械厂使用100 mm规格的45钢圆棒加工一种挖掘机油缸活塞,在加工过程中发生矫直断裂.对45钢圆棒和断裂样品进行了化学成分、低倍酸洗、断口、金相组织等项目分析.结果表明:用于加工活塞杆的45钢圆棒力学性能、化学成分符合标准要求,钢中夹杂物含量少,组织是正常的铁素体+珠光体.活塞杆矫直断裂为脆性断裂,断裂源位于工件表面,断口微观形貌为冰糖状脆性断口.断裂件经酸洗后发现纵向表面存在较多沿周向分布的裂纹及较深、较粗的车加工刀痕,金相分析结果表明裂纹为中频淬火过程中形成的沿晶裂纹,裂纹区域存在回火马氏体硬脆相组织.活塞杆发生矫直断裂的原因是工件矫直前已存在中频淬火形成的淬火沿晶裂纹,在矫直应力的作用下,裂纹沿基体扩展直至发生断裂.通过改进中频淬火和回火工艺,提高工件表面加工光洁度可消除表面淬火裂纹,后续产品未再发生矫直断裂.

关键词: 45钢 , 矫直断裂 , 冰糖状脆性断口 , 中频淬火 , 表面淬火裂纹

锻压机工作凸轮中频感应淬火开裂原因分析

徐显卉 , 张晓燕 , 王云红

物理测试 doi:10.3969/j.issn.1001-0777.2002.04.010

70201B号凸轮是齐齐哈尔第二机床厂生产的自动锻压机上的一个重要零部件,在中频感应淬火时,凸轮过渡区出现开裂,裂纹指向凸轮的几何中心.对此进行了多方面的检验与分析,查找出造成凸轮开裂的真正原因是该凸轮在中频淬火前预备热处理组织不合格,并提出了改进措施.

关键词: 凸轮 , 中频淬火 , 预备热处理

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