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板坯连铸新型浸入式水口研究

林晓川 , 李京社 , 杨树峰 , 孙丽媛 , 李娇

钢铁

采用1:1水力学模拟方法研究了板坯连铸结晶器内流场,探讨了双侧4孔水口出口方向对结晶器内液面波动、表面流速和注流冲击深度的影响趋势,得到了双侧4孔水口出口方向对板坯连铸结晶器内流场的影响规律.研究结果表明:4个孔都向下(a<β,α与β都向下)的双侧4孔水口的方案较优,此水口的冲击深度低,液面波动小,表面流速适中,比普通双侧孔水口效果好.

关键词: 板坯连铸 , 水力学模型 , 结晶器 , 双侧4孔水口

CAS-OB钢包底吹排渣效果的实验研究

乐可襄 , 高亚萍 , 周云 , 王海川 , 王世俊

钢铁研究学报

在CAS-OB工艺中,下罩前底吹排渣面积直接影响钢水处理的可靠性.作者采用水力学模型实验对300 t钢包底吹排渣效果进行了研究.主要考察了底吹气体流量和顶渣层厚度对排渣效果的影响,同时测试了底吹位置对排渣直径的影响程度.结果表明:底吹气体流量和渣量对排渣效果有显著影响.

关键词: 精炼 , CAS-OB工艺 , 水力学模型 , 排渣

顶吹射流对熔池作用效果的等温实验研究

徐栋 , 苍大强 , 段剑锋 , 秦丽雪

上海金属 doi:10.3969/j.issn.1001-7208.2011.03.009

采用1:10水力学模型对100 t氧气顶吹转炉进行了等温实验研究.用正交实验方案,研究了氧枪喷头类型、枪位和气体流量等因素对冲击深度、喷溅量及熔池混匀时间的影响.研究结果表明,增加喷孔倾角、提高枪位及减小气体流量均可导致冲击深度变浅.射流倾角减小、枪位提高、气体流量增大均会引起熔池喷溅量增加.当喷孔倾角为24°,枪位≤135 mm,气体流量为22 Nm3/h时,熔池具有最短的混匀时间.根据相似原理可知,实际转炉条件下,适当增加氧枪喷孔倾角,枪位≤1.35 m,气体流量控制在18000 Nm3/h左右,有利于减少熔池喷溅,增强熔池搅拌效果,缩短熔池混匀时间.

关键词: 氧气顶吹转炉 , 水力学模型 , 喷溅量 , 混匀时间 , 搅拌效果

连铸中间包内湍流控制器控流过程的数值模拟

梁新腾 , 张捷宇 , 刘旭峰 , 王妍 , 王兴玉

上海金属 doi:10.3969/j.issn.1001-7208.2007.03.012

采用ANSYS-CFX软件,针对宝钢4#连铸机中间包结构和操作工艺参数,进行了流动与传热耦合过程的三维数值模拟,并用水力学模拟进行验证.分析比较了无任何控流装置和有控流装置下的钢水流动以及RTD曲线,结果表明:设置湍流控制器可以使中间包内钢水流动死区减少,活塞区增大,更有利于夹杂物的去除.

关键词: 连铸中间包 , 数值模拟 , 湍流控制器 , 流场 , 水力学模型

南钢精炼钢包吹氩工艺水模实验研究

胡道峰 , 陈敏

材料与冶金学报 doi:10.3969/j.issn.1671-6620.2011.03.003

以南钢(南京钢铁股份有限公司)30 t精炼钢包为原型,在相似原理的基础上,通过水模型实验对钢包不同吹氩位置的合理性进行了研究.结果表明:采用单孔底吹时,最佳位置在距钢包底部中心0.55 R处.同时通过顶渣实验和喂丝点位置优化实验,确定了合适的吹氩量和合适的喂丝点位置,研究结果为优化吹氩工艺提供了依据.

关键词: LF精炼 , 底吹氩 , 水力学模型 , 均混时间

顶吹转炉溅渣工艺水力学模型的研究

丁永良 , 郭培民 , 张荣生 , 佟溥翘 , 刘浏

钢铁研究学报

采用水力学模型试验方法研究了中、小型转炉溅渣工艺参数对炉衬各部位溅渣量的影响.结果表明:炉衬不同高度溅渣量很不均匀,氧枪高度、初始熔池深度(留渣量)和氮气流量对炉衬各部位所获得的溅渣量有显著影响.为使炉衬各部位获得更多的溅渣量,氧枪高度与熔池直径比应为0.60~0.70、留渣量应尽量多.另外,对于耳轴上部,氮气滞止压力应大于1.1 MPa;对于耳轴下部,氮气滞止压力应为0.85~0.95 MPa.

关键词: 氧气顶吹转炉 , 溅渣 , 炉衬 , 水力学模型

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